Оригинальный сменный корпус — замена задвижки высокого давления в паровой системе электростанции.
- PROCETEK

- 11 июн.
- 2 мин. чтения

1. Предыстория проекта
Заказчиком является теплоэнергетическая компания, эксплуатирующая системы высокого давления для непрерывного производства электроэнергии.
Первоначально система была оснащена 10-дюймовым пневматическим поворотным затвором высокого давления класса 600 фунтов производства KSB , используемым для регулирования перегретого пара при температуре приблизительно 442 °C .
После длительной эксплуатации в условиях высоких температур и высокого давления клапан проявил признаки старения, что привело к увеличению затрат на техническое обслуживание и снижению надежности, в результате чего клиент стал искать более стабильное и экономически выгодное решение.
2. Вызовы
Клиент столкнулся с рядом ключевых проблем:
Высокие затраты на техническое обслуживание и запасные части.
Длительный срок поставки запасных частей (обычно 3–6 месяцев)
Износ клапана приводит к риску утечек и заедания.
Снижена стабильность системы при непрерывной работе.
3. Наше решение
Компания Procetek предложила индивидуальное решение по замене, основанное на подходе «Форма-Соответствие-Функция» .
Решение было разработано для того, чтобы:
Полностью соответствует оригинальной конструкции клапана и монтажным размерам.
Обеспечьте беспроблемную замену без изменения существующего трубопровода.
Выдерживает перегретый пар при температуре 442°C и давление класса 600 фунтов.
Обеспечивайте стабильную герметичность и контроль потока.
4. Объем поставок
Пента-смещенный пневматический поворотный затвор высокого давления
Замена оригинального клапана KSB 10 дюймов, класс 600 фунтов.
Модель Procetek: D665Y-600LB DN250
Эквивалентное/эталонное сопоставление моделей
Оригинальная модель | Замена Procetek |
KSB 10” 600LB | D665Y-600LB DN250 |
5. Реализация
Инспекция на месте и проверка параметров.
Предварительное тестирование перед доставкой
Монтаж завершен во время планового отключения электроэнергии.
Техническая поддержка на месте и удаленно.
Ввод в эксплуатацию и проверка работоспособности в реальных условиях.
6. Результаты
В результате реализации проекта были достигнуты очевидные улучшения:
Затраты на техническое обслуживание снижены на 30–35%.
Срок поставки запасных частей сокращен до 7–15 дней.
Улучшенные герметизирующие свойства и стабильность системы.
Внеплановые простои сократились более чем на 85%.
7. Почему это сработало
Успех проекта был обусловлен следующими факторами:
Глубокое понимание применения высокотемпературного пара.
Проектирование замены на основе инженерных решений
Проверенный подход, обеспечивающий совместимость формы, посадки и функциональности.
Надежная работа в непрерывном режиме.
8. Заключение
Данный проект демонстрирует, что надежная и стабильная работа может быть достигнута без зависимости от оригинального международного бренда, при этом повышая экономическую эффективность и надежность системы.
9. Призыв к действию
Если вы сталкиваетесь с аналогичными проблемами, связанными со старением клапанных систем, длительными сроками поставки запасных частей или ростом затрат на техническое обслуживание, 👉 свяжитесь с нами для получения надежных решений по замене и модернизации.



Комментарии